燃煤电厂超低排放技术路线大多采用低氮燃烧器和选择性催化还原(SCR) 组合方式,脱硝效率和NH3逃逸率是衡量SCR脱硝系统的两个重要性能指标。氨逃逸率的因素包括脱硝催化剂性能、烟气流场均匀性、锅炉运行方式、喷氨控制逻辑、仪器仪表及测量方式等。
1氨逃逸的生成机理及危害
燃煤电厂SCR 脱硝反应器中,NH3选择性催化还原烟气中NOx的主要化学反应为:
4NH3 + 4NO + O2 = 4N2 + 6H2O (1)
4NH3 + 6NO = 5N2 + 6H2O, (2)
4NH3 + 2NO2 + O2 = 3N2 + 6H2O (3)
8NH3 + 6NO2 = 7N2 + 12H2O (4)
烟气中90%~95%的NOx以NO形式存在,以上反应中以反应(1)为主。实际运行中,受反应条件限制和副反应的影响,无法保证NO完全脱除,所以SCR脱硝反应效率一般在95%左右。
燃煤烟气中含有一定质量浓度的SO2以及少量SO3,SO2在催化剂作用下进一步氧化生成SO3,SO3与NH3及水蒸气反应生成硫酸氢铵与硫酸铵。
硫酸氢铵形成温度随着NH3和SO3质量分数乘积的升高而升高,影响规律如图1所示。
2影响氨逃逸率的主要因素
2.1 脱硝催化剂性能
脱硝催化剂活性是影响氨逃逸率的根本原因,烟气温度、含水率、氧含量、烟尘质量浓度等因素均会对催化剂活性产生影响。随着脱硝效率的升高,氨逃逸率呈升高趋势,当脱硝效率高于设计值时,氨逃逸率大幅度增加。
2.2 流场均匀性
烟气流场均匀性是指SCR脱硝系统入口烟气来流均匀性及喷氨后氨氮混合均匀性。运行过程中,导流板磨损、积灰、喷嘴堵塞、烟气流量超过设计值等因素也会导致流场不均,影响氨氮摩尔比分布。
尤其是在超低排放要求下,要求的脱硝效率越高,氨氮摩尔比不均匀性的影响越明显,氨逃逸率增长趋势也越明显。脱硝效率为92%时,当氨氮摩尔比偏差从2%增加到12%时,氨逃逸率从1.00×10-6增加到8.00×10-6。
2.3 锅炉运行方式
机组负荷、烟温、燃烧状况等运行参数对脱硝效率和氨逃逸率有明显影响。过高的燃尽风率或过高的氧含量可增加SCR入口NOx质量浓度,进而影响脱硝系统运行参数和氨逃逸率
2.4 喷氨控制系统
脱硝系统喷氨控制系统一般采用固定氨氮摩尔比或固定SCR出口NOx质量浓度的控制方式。固定氨氮摩尔比控制原理是依据脱硝效率,按照固定的氨氮摩尔比脱除烟气中NOx。固定SCR出口NOx质量浓度控制方法的主控制回路与固定氨氮摩尔比的控制方式基本相同,不同之处在于引入了反应器出口NOx质量浓度,脱硝效率根据反应器入口NOx质量浓度和反应器出口NOx质量浓度设定值计算获得,氨氮摩尔比是脱硝效率的函数。
2.5 测量方法和仪表
由于氨逃逸的量级非常小,理论计算很难准确,原位光学测量法可以实现在线监测。但准确度容易受高温、高尘恶劣工况的影响。
3氨逃逸率控制技术
3.1 流场优化
实际运行过程中,SCR脱硝系统中气流流动非常复杂,在烟道内设置导流板可有效改善速度分层现象。导流板后可加装气流均布器(在第1层催化剂上方加装整流格栅等),利用局部的紊流改善流场速度不均匀的状况。根据不同机组的具体情况,合理设置导流板的位置、数量、形式等,在改善流场的同时要尽可能低地增加系统压降。
氨喷入之后与烟气混合的均匀性集中在氨的喷射方式和喷氨后与烟气的混合两个方面,主要取决于喷氨格栅形式及氨烟静态混合器的选型与布置。
3.2 控制系统优化
针对SCR脱硝控制系统大滞后、大问题,通过引入预测控制、融合改进的状态变量控制、相位补偿控制等技术,提前预测被调量未来变化趋势,提高脱硝系统闭环稳定性和抗扰动能力。稳定的喷氨量控制取决于高质量的氨气质量流量计、氨量调节阀和的控制参数。在同等设备和控制条件下,通过控制系统优化,改善喷氨时机,特别是提高喷氨控制系统对机组负荷变化的响应速度,避免机组负荷变化时喷氨量未及时而使氨逃逸率超标。
3.3 喷氨优化调整
对于现役SCR脱硝系统,在不改造系统设备的情况下,通过喷氨格栅优化调整,可改善氨氮摩尔比分布的均匀性。
3.4 测量仪表及测量方法改进
超低排放改造时,应按要求更合适精度的仪表,降低测量误差对氨逃逸控制准确度的不利影响。通过对SCR进、出口流场的测试,采用多点取样旁路管的方式,提高测点的取样代表性。
3.5 机组运行优化及检修维护
采取炉内燃烧优化调整措施,通过调整氧量,调整分离燃尽风(SOFA)风门开度,合理搭配煤种等,降低脱硝装置入口NOx质量浓度。
停炉检修时,需检查喷氨格栅喷嘴堵塞情况,对堵塞的喷嘴进行吹扫清理,加强喷氨系统阀门的维护,使喷氨调节阀有良好的调节特性,减少内漏量。
4结论